Gás

HRT conclui teste de formação na Bacia do Solimões

Poço 1-HRT-8-AM atingiu produção de 262 mil metros cúbicos.

Redação
16/08/2012 15:41
HRT conclui teste de formação na Bacia do Solimões Imagem: Divulgação Visualizações: 149

 

A HRT anunciou nesta quinta-feira (16) que sua subsidiária HRT O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda. concluiu o teste de formação do poço 1-HRT-8-AM, no bloco SOL-T-169, na Bacia do Solimões, explorado conjuntamente com a TNK-Brasil.
O teste, realizado em reservatório da Formação Juruá, de 3.122 a 3.128 metros, foi concluído com sucesso no dia 15 de agosto demonstrando boas características de fluxo, em poço vertical, atingindo uma produção de 262 mil metros cúbicos (9,25 milhões de pés cúbicos) de gás natural por dia, em abertura de 40/64 polegadas. O prospecto testado é parte de uma estrutura geológica com cerca de 40km2 de área, de direção nordeste-sudoeste, com capacidade para armazenar entre 4,9 e 8,2 bilhões de metros cúbicos (170 a 290 BCF) de gás recuperáveis (valor médio).
"Este poço mais uma vez confirma o alinhamento gaseífero a leste do Campo de Juruá, onde ocorreram as descobertas de gás dos poços 1-HRT-5-AM e 1-HRT-2-AM. A HRT estima que esta estrutura tenha potencial de vazão de produzir até 1,5 milhão de metros cúbicos (53 milhões de pés cúbicos) de gás natural por dia quando atingir sua fase de desenvolvimento. Esta descoberta constitui mais um passo importante na avaliação do potencial gaseífero do Pólo de Tefé na Bacia do Solimões", comentou Milton Franke, diretor presidente da HRT O&G.
Em conjunto com descobertas anteriores realizadas nesta sub-região da Bacia, o poço 1-HRT-8-AM deverá fazer parte de plano de avaliação a ser submetido à ANP. HRT opera na Bacia do Solimões, juntamente com a TNK-Brasil, uma subsidiária da TNK-BP.

A HRT anunciou nesta quinta-feira (16) que sua subsidiária HRT O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda. concluiu o teste de formação do poço 1-HRT-8-AM, no bloco SOL-T-169, na Bacia do Solimões, explorado conjuntamente com a TNK-Brasil.


O teste, realizado em reservatório da Formação Juruá, de 3.122 a 3.128 metros, foi concluído com sucesso no dia 15 de agosto demonstrando boas características de fluxo, em poço vertical, atingindo uma produção de 262 mil metros cúbicos (9,25 milhões de pés cúbicos) de gás natural por dia, em abertura de 40/64 polegadas. O prospecto testado é parte de uma estrutura geológica com cerca de 40 km2 de área, de direção nordeste-sudoeste, com capacidade para armazenar entre 4,9 e 8,2 bilhões de metros cúbicos (170 a 290 BCF) de gás recuperáveis (valor médio).


"Este poço mais uma vez confirma o alinhamento gaseífero a leste do Campo de Juruá, onde ocorreram as descobertas de gás dos poços 1-HRT-5-AM e 1-HRT-2-AM. A HRT estima que esta estrutura tenha potencial de vazão de produzir até 1,5 milhão de metros cúbicos (53 milhões de pés cúbicos) de gás natural por dia quando atingir sua fase de desenvolvimento. Esta descoberta constitui mais um passo importante na avaliação do potencial gaseífero do Pólo de Tefé na Bacia do Solimões", comentou Milton Franke, diretor presidente da HRT O&G.


Em conjunto com descobertas anteriores realizadas nesta sub-região da Bacia, o poço 1-HRT-8-AM deverá fazer parte de plano de avaliação a ser submetido à ANP. HRT opera na Bacia do Solimões, juntamente com a TNK-Brasil, uma subsidiária da TNK-BP.

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